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细节决定成败,一个25年汽车行业老工程师的小感悟

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昨天快下班的时候,前几天设计的一个小支架让工程师去找试制敲出来了,想赶紧装上去验证一下NVH效果。五个人开车到跑道地沟去装配,本来以为这么一个小支架,很容易装,装完跑两圈看一下效果也花不了多少时间,还是能在5点半前结束的,回家带娃正好。


哪想怎么装都装不上,刚开始以为是厚钣金回弹导致角度不合,黄首席用一套筒敲弯了一个角度,也装不上,还是孔位之间的差距太大了,在没有合适的工具把孔搞成长孔的情况下,是无法装得上的,搞到了5:40分,没辙了,只好第二天再搞了。浪费了大家的时间,两个专家,一个首席,假如要公司付加班费的话,40分钟得多少钱啊!

究其原因,是我设计时没考虑空间、装配、制造的误差,把两个孔都设计成了圆孔,而两个空间安装点的对接,没有调整余量是很难装的。可能是离开产品设计岗位太久了,连这种低级错误都犯了,真是贻笑大方了。


以往这些零件都是直接开车去试制车间给师傅适配的,虽然稍微麻烦些,会多花一些时间,但不会出错,做完就可以直接去验证方案,是我们做NVH方案改制的不二之选,而且屡试屡爽。


而我由于以前一直做产品设计,就过于相信数模了,以为通过UG数模上的装配位置做出来的零件方案再去做样件,装配应该不存在大问题,但这件事却啪啪啪的打了我的脸,不得不重新审视一下自己了。


曾经有这样一件事,08年开发一款新车型需要改制一个悬置匹配新的动力总成,胶合件部分借用,只是需要改制一个连接支架和发动机对接。


我派一个新来的工程师去完成这件事情,工程师把支架做完后拿去装车,发现装不上去,是由于悬置上面有一个小圆销和支架干涉了,就把它磨平了,装配是没问题,但胶合件变形很大,螺栓一打橡胶主簧就歪了,搞不懂是什么原因,叫我下去一看。

原来支架应该开一个小孔却没开,悬置上的销刚好是定位用的,和小孔配合就能保证装配位置,螺栓打紧后也不会歪。但是工程师却把它给磨掉了,定位功能没有了,当然装不到位了。

以后我总会拿一件事情作为范例讲给新来的工程师听,让他们做设计的时候要注重搞懂每个零件上的一些细节设计,搞清楚他们的作用。

我和他们说,既然零件上出现这个特征,它肯定是有其作用的,哪怕只是零件上的一个孔,都有其不同的作用,比如是定位用的,或者是漏水孔,减重孔。

每一个特征要做出来,都是要花钱的,要花费设计人员的脑力,工装上做相应特征的也要增加磨损,影响模具寿命,多一道工序也要付给工人额外的钱。是不是由于说得多了把那位工程师都说得辞职了,不得而知。

那件事虽然过了10多年了,那位工程师也已经离职了好多年了,我用来作为反面案例教了很多新下属,没想到今天却在我身上发生了这种类似的事情,是什么原因呢?

安逸太久,思想僵化了,在专家位置上坐久了,有事情都喜欢直接让下属去做,自己只看结果,不重过程,细节方面当然就会疏忽了。这种低级错误就出现了,虽然可以找各种理由搪塞,说是零件没做合自己的设计要求,或者是钣金件回弹导致的角度偏差。但错了就是错了,就得承认,就该反省,就该吸取教训。

在舒适区内呆得太久,就像温水中的青蛙,等水沸的时候,都已经跑不掉了。

该警醒了,我离退休还太早了,老本还不够吃呢? 正是上有老,下有小的年龄,一大家子都等着我浴血打拼去过上幸福生活呢!比起64岁还在玩命拍电影的成龙,74岁还在带领华为征战海内外的任正非,才45岁的我,吃老本到退休的想法太危险了。


以上是本次的全部内容,后续更新时间待定,敬请期待。


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来源:汽车NVH云讲堂
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首次发布时间:2023-04-10
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吕老师
硕士 28年汽车行业从业经验,深耕悬置...
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