昨天在实验室,有位同事过来说:“唉,我以前碰到过这样的情况。板子助焊剂没洗的时候,板子工作不正常,然后一清洗,工作就正常了?”
我听了,仔细在我那不大的脑空间里搜索了一下,好像没这种能导致板子工作不正常的情况。
以前调放大器的时候,会和同事说,你看,我刚用酒精擦完板子的时候,驻波达标了,然后随着酒精的蒸发,驻波就慢慢变差了。
不过当时在所里,自己动手焊接的机会很少,而且一般让焊接人员焊完后,立马就乖乖的用酒精把助焊剂擦干净了。毕竟,经自己手后的东西,都是最终产品。
后来在公司,虽然擦的没那么勤,但也还好,不至于发生助焊剂影响板子工作的情况。
不过,今天无意间看到TI的一篇博客【1】。才发现,原来同事说的这种情况,发生的几率还不小。
博客中,对板子在以下三种情况下的测试结果进行了比较:
(1)未清洁;
(2)手工清洗,风干;
(3)超声波清洗,风干,烘烤。
发现,板子的性能是情况(3)优于情况(2),情况(2)优于(1)。
博客中的测试电路为仪表放大器的应用电路。由于大量助焊剂残留在板子上时,会对PCB的表面绝缘电阻产生影响,从而导致仪表放大器的输出结果不正确。
文末,博主给了总结,就是:
总之,焊剂清洁不当会造成严重的性能降低,特别是在高精度 DC 电路中。对所有手工装配或修改过的 PCB,请务必使用超声波浴(或类似方式)完成最终清洁。在使用空气压缩机风干后,采用稍高温度烘烤装配并清洗后的 PCB,可清除任何残留湿气。我们一般在 70°C 下烘烤 10 分钟。
以后调试过程中,虽然没有超声波清洁的条件(小公司条件简陋),但焊完后,还是乖乖地进行手工清洁吧。不然,时间都不知道怎么浪费的。
参考文献:
https://e2echina.ti.com/blogs_/b/signalchain/archive/2013/10/22/51537