预研项目,就是目前没有要PK,没有要交付,时间节点排的也不紧。
但是,预研项目却肩负着一个使命,那就是要验证公司将来可能要用到的新技术。虽然这新技术,放眼到整个行业,不算新的,但在公司这个层面,可能就是新的。
李工目前做的,就是这种项目。
李工是射频部分的负责人。在这个项目上面,需要验证很多领导的想法。
其中一个,就是想把数字硬件和射频硬件放到一个板子上。
公司以前的做法,都是把数字硬件和射频硬件分开,然后中间的连接用接插件实现。
这种处理方式,风险最小,可以最大限度的避免整机性能受到影响;但是缺点也显而易见,那就是太麻烦,中间的接插件增加成本不说,可能还降低了产品的可靠性。
前期一切都运转的很正常。
李工将射频部分布局完成,然后交给PCB工程师一起拼版,将数字硬件和射频硬件整合到一块板子上。
板子回来后,数字硬件工程师先调,将电源调对。
FPGA同事,给烧写上测试程序。所谓测试程序,就是将射频部分那些需要的控制信号给整上,从FPGA端口输出。控制信号包括,PLL的SPI信号,射频开关的CMOS信号等等。
最后板子,就到达李工的手上。
整机性能的衡量,往往都是采用射频指标。
但是,影响射频指标的,除了射频通路本身外,可能整机其他地方也有责任。但是大家第一感觉都是射频部分出了问题,所以射频人员往往需要先证明自己无问题,才能说服其他部分的同事过来排查。
李工就遇到了这种问题,原因在数字硬件板上,但却在灵敏度上体现出来。无奈......
李工将链路各部分调试完成后,就开始测试灵敏度。
但是一测,发现灵敏度和理论预估相差有六七个dB。
李工大概扫了一下频率点,发现低端相对于高端频率恶化严重。
李工将射频的输入端接到频谱仪上,发现除了杂散外,接收机低端的噪底要明显高于高端。
看来,是板子上有什么东东,导致板子低端的噪底抬高。
现在数字硬件和射频硬件在一块板子上,射频上的电源和控制信号都是从数字硬件部分过来。
李工知道,想要把问题排查出来,需要先把射频和数字部分分开来,让同一板子上的数字硬件先不工作。
但是,这就意味着需要在板子上飞多根线,然后给上合适的控制信号,保证射频链路的畅通。
还有PLL的控制。
不过,还好,所有和数字部分的连接处,李工都做了冗余,中间留了电阻。
李工,想想都觉得头大。但是也没有办法,只好沉下心来,开始焊接。
李工终于完成飞线,并且把链路的工作频率设置在低频。
一测,发现灵敏度与理论预测基本吻合。
李工知道,看来不是射频部分的原因。
然后李工就去找数字硬件的同事。同事听了李工的分析,表示自己无能为力,给你的电源的幅值是对的,控制信号也是OK的。
李工,于是就去找项目负责人兼领导,然后领导让数字硬件的专家过来指导。
专家过来后,一顿操作猛如虎,先把FPGA的输出电流调小。
然后根据电源输出电流的大小,又重新计算了DCDC的电感值。
李工把专家更改后的板子拿过来一测,发现不仅低端的噪底变正常了,杂散也变小了。
李工对专家的崇敬之情如滔滔江水,果然,知识是第一生产力。虽然是数字硬件部分的问题给李工造成了困扰,但是能增长见识,学到新知识,也算值了。