首页/文章/ 详情

基于Anycasting对汽车铝合金曲轴箱浇排系统的改进

5月前浏览7535

文章来源:AnyCasting官网

本文摘要(由AI生成):

本文通过AnyCasting模流软件分析了汽车铝合金曲轴箱铸造过程中存在的气缩孔问题。模拟参数包括ADC12铸件材质、SKD61模具材质等。原工艺方案存在气孔和缩松缺陷,经过AnyCasting模拟分析,优化了工艺方案,如设置浇口和流道、改善流态等。优化后的模拟结果显示,铸件滤清器区域填充改善,几乎无困气,机加工面无气孔缺陷。与原方案相比,优化方案显著提高了产品质量和合格率,表明AnyCasting模流软件在模具设计前期工作中能提供有效技术支持,解决生产问题。


一、模拟基本参数

铸件材质:ADC12  模具材质:SKD61   初始值条件:浇注系统650度 模具200度  压铸速度:低速0.2m/s ,高速3.5m/s

铸造工艺图

ue_2020012001584449512.jpg.png

二、原工艺方案及实际缺陷

    1.下图所示为实际缺陷位置,右图为放大后的结果:机加工后发现气孔

1.JPG


  2.缺陷二(如下图)

2.JPG


三、原方案AnyCasting模拟结果分析

  1. 充型结果-空气压力


ue_20200120020249675421.jpg.png

3.png


2.缩松-剖切分析结果

5.JPG


四、工艺方案的优化改善

     1.缺陷原因分析

    1)铸件滤清器处机加工面成最后填充区域,困气严重   2)铸件滤清器远离浇口,成型压力偏低,有缩松

6.JPG

 2.工艺方案的优化

     1)在铸件滤清器一端设置浇口和流道,提高成型压力    2)由下往上填充滤清器区域,改善流态

7.JPG


五、优化方案AnyCasting模拟结果分析

     1.模拟结果分析

     1)铸件滤器器处于填充的近端,几乎没有困气  2)机加面先填充效果较好  3)机加工面没有气孔缺陷

8.JPG


六、原方案与优化方案结果对比

     1.分析结果与实际的对比

9.JPG


  2.成型压力的对比

10.JPG


3.内部缩松的对比

11.JPG


七、总结

      通过AnyCasting模流软件对汽车铝合金曲轴箱浇排系统的分析结果,可以看出AnyCasting模流软件能够准确无误的预测出浇排系统中所存在的气缩孔位置,与实际生产中存在的气缩孔位置基本一致; AnyCasting模流软件能够在模具设计的前期工作中提供很好的技术支持,帮助我们发现浇排系统的不合理处,减少了后期对模具的更改,能够帮助解决生产中存在的问题,从而提高了产品的质量和合格率。



AnyCasting
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2020-05-07
最近编辑:5月前
Brian
本科 签名征集中
获赞 45粉丝 102文章 31课程 20
点赞
收藏
未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈