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某MPV车型排气系统引起车内轰鸣声研究

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摘要:针对某M P V 车型低转速下排气系统引起的车内轰鸣声,分析和探讨了排气系统噪声对车内噪声产生影响的原因及解决路径,并通过软件GT-POW ER,对排气系统消声器内部结构进行了优化,降低了低转速下车内轰鸣声。其研究结果为后续车型排气结构设计和目标设定提供了指导。
关键词:排气系统; 轰鸣声# 专声损失
随着人民生活水平提高以及汽车工业的发展,消费者对汽车的噪声、振动及声振粗糙度(noise, vibration 和 harshness,简称为 NVH)问题越来越关注。排气系统作为汽车主要的噪声源之一,改善其噪声水平对提高整车N V H 特性具有重要的影响。在排气系统设计初期,需要对消声器性能特点进行预判,并进行合理的消声性能目标设定[1一2]。
作者以某多用途汽车(multi-purpose vehicle,简称为MPV)为研究对象,拟对其排气系统引起的车内声腔模态共振进行研究,分析其引起共振的原因,探讨可能的改善方案;并通过模拟分析与试验结合的方法,对消声器结构进行优化,提升整车的NVH性能,以期为该类车型排气系统开发目标的制定提供指导。
1 问题描述
某前驱M P V 车型在发动机低转速(转速1 0 0 0 ! 1 5 0 0 转/min)时,车内驾驶员右耳位置存在较为严重的轰鸣声(车内噪声测试结果如图1所示),表现为该转速段下二阶噪声存在峰值,严重影响车辆乘坐的舒适性。对其排气尾管噪声进行测试发现:排气系统噪声虽然满足原定目标线,但在1 0 0 0 ! 1 5 0 0 转/m in转速段存在峰值。在此基础上,对排气系统使用大消声器进行尾管噪声屏蔽* ],对比屏蔽前(后排气尾管噪声和车内噪声(测试结果如图2 所示)发现:屏蔽尾管噪声后,车内该转速段峰值消除,排气尾管噪声二阶在该转速下降低20 dB(A)。
2 排气系统对车内噪声的影响分析
2 . 1 排气尾管对车内ATF测试
为反映车内各乘员位置对排气尾管处噪声在哪种频率下比较敏感,在整车半消声室内进行排气尾管的噪声传递函数(acoustic translationfunction,简称为ATF)测试。试验方法为:在排气尾管位置布置声源,测试车内对声源的响应。
对该M PV车型在整车半消声室内进行排气系统A T F测试,驾驶员右耳处测试结果如图3 所示。从测试结果看,驾驶员右耳位置存在42.2 Hz峰值,即从排气系统传递过来的噪声在该频率下容易引起较大的响应。对应该车型问题转速,峰值位置为1 2 5 0 转/min,二阶对应频率为41.7 H Z与A T F峰值位置比较接近。
2 . 2 车内空腔模态估算
汽车开发过程中,有时候需要快速预估车内空腔频率,这时可将车内空腔简化成一个长方形盒子,从而预估出空腔模态频率[4],计算公式为:
式中:c 为声速,取340 m/ s ,nx、ny和nz分别为x;y 和z 3 个方向的模态阶数; ,lx、ly和lz. 分别为x;y 和z 3 个方向的长度。
根据空腔模态简化计算公式,该M P V 车内x向长度约为4 m ,其一阶纵向模态(nx= 1 ,ny= 0 ,nz=0)频率为:
虽然空腔模态简化公式存在着一定的偏差,但仍可判断驾驶员右耳位置A T F 测试中出现的峰值为车内空腔模态频率位置。后续可通过声腔模态试验对驾驶员右耳位置A T F 测试结果进行确认。
通过分析,发现引起驾驶员右耳轰鸣声的原因为:排气系统尾管的二阶峰值引起车内空腔模态共振。
3 低速轰鸣声解决路径
解决整车N V H 问题的方案分为3 类[5- 8]:①从源头上解决;② 从传递路径上隔离;③修改响应点位置属性。对于该问题,响应点为车内乘员座椅位置,而车内乘员座椅位置声学属性取决于车内空腔模态。对于结构尺寸已经确定的车型,车内空腔模态调整空间很小。因此,解决方案只能从声源和传递路径上入手。解决路径如图5 所示。
1)噪声源头。需要降低排气尾管噪声二阶峰值,即需要增加消声器低频消声量。增加低频消声量有3 种方式:①调整内部结构,增加低频谐振腔,消声包前移或延长尾管也有效果,但限于结构布置,消声器外部尺寸更改比较困难,只能对内部结构进行调整;② 增加消声器容积,该方案受排气系统结构布置限制,能增加的消声容积也有限;③增加被动控制阀,该方案可较大幅度地降低排气系统尾管辐射中的低频成分,但往往受工艺成本限制,特别对车型开发后期,实施难度也比较大。
2 ) 传递路径。排气尾管辐射出的噪声需要经过车身向车内进行传递,属于空气辐射噪声,且由于该频率较低,因此,需要高密度材料对该声音进行隔断;必要时,增强车身刚度,降低车内空腔模态的幅值。由于M PV 车型的开发已处于后期,排气系统外部结构已无可能再做大的改变,因此,解决方案只考虑对消声包内部结构进行调整。
4 排气系统结构优化
4 . 1 原排气系统结构分析
原排气系统冷端总成包含:前级消声器和后级消声器。消声器内部结构如图6 所示。
前级消声器的容积较小,在该车型排气系统设计中的作用为消除中、高频噪声;而后级消声器的容积较大,设计为抗性消声器,用来消除中、低频段的噪声。
应用软件GT- POWER,建立消声器传声损失计算模型,如图7 所示。计算前级消声器与后级消声器的传声损失,如图8 所示。
计算结果表明:前级消声器除在中、高频段的效果较好之外,在50 H z以内也具有较好的消声效果。后级消声器在50 H z 以内的传声损失较低,在中频段具有较好的消声效果。因此,后续优化时,需提升后级消声器在50 H z 以内的传声损失。
4 . 2 后级消声器结构优化
由于该轰鸣声频率在42 H z左右,属于一个特定频率的噪声,因此,后级消声器优化方案可以考虑:在其内部增加一个赫姆霍兹谐振腔来消除这一特定频率的噪声。赫姆霍兹谐振腔原理如图9 所示。赫姆霍兹谐振腔共振频率为:
式中:c 为声速;S c 为连接管截面积; L 。为连接管长度;V 为谐振腔容积。
根据作者提出的改进思路,设定谐振腔容积8. 6 L ,连接管内径26 mm,连接管路长度200 mm,考虑后级消声器工作温度约为500 K 时,赫姆霍兹谐振腔作用频率在42 H z左右。后级消声器内部结构如图1 0 所示。绿色管路为赫姆霍兹谐振腔连接管。
应用GT-POWER传声损失的计算模型,计算调整后消声器的传声损失,并与原状态进行对比,可发现)0 H z频段的传声损失提升l l d B 左右,100〜200 H z频段的传声损失略有下降,中、高频段的传声损失提升较明显。
4 . 3 优化方案效果验证
将后级消声器优化方案在实车中安装,进行验证测试。对比原方案测试结果,优化方案驾驶员右耳处二阶峰值降低了 4.3 dB(A) ,总声压级接近屏蔽尾管噪声时的效果;排气尾管噪声在1 250转/m in时二阶峰值降低了 9 dB(A)。车内驾驶员的主观感受改善较大。
使用优化方案时,驾驶员右耳处仍存在着峰值,考虑为受排气系统的容积限制。赫姆霍兹谐振腔低频部分消声效果未能达到屏蔽排气尾管时的效果,后续研究中可考虑增加后级消声器容积来调整赫姆霍兹谐振腔容积,以取得更好的效果。
5 结论
1 ) 针对排气系统尾管噪声引起的车内轰鸣声问题,分析了排气尾管噪声对车内轰鸣声影响的原因;在后续排气系统开发过程中,对于车内空腔模态较低的车辆,应注意控制排气尾管噪声在低转速下的二阶幅值,以避免引起车内空腔共振。
2 ) 分析了该类问题的解决路径以及可能的解决方案,为后续车型该类问题提供了指导。
3 ) 应用软件GT-POWER,对排气系统后消结构进行了调整、优化,解决了某M P V 车型低速轰鸣声问题。
作者:何森东、杨迪薪李洪亮、马果2
作者单位:( 1 .中国汽车技术研究中心,天津 300300# 2 广西汽车集团有限公司,广西柳州575007)
来源:交通科学与工程

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来源:汽车NVH云讲堂
振动汽车声学材料NVH控制试验
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首次发布时间:2023-04-15
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吕老师
硕士 28年汽车行业从业经验,深耕悬置...
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