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某轻卡加速车内噪声排查及控制方法

2年前浏览710
摘要:某轻卡车聖在开发过程中, 发现在高速行驶吋车内有明显的嗡嗡声, 尤其在4、5挡车速6 0 ——90km/h感受最明显, 严重影响主观感受。截过一系列振动噪声测试,通过滤波、回放、阶次分析等试验方法, 最终明确该异音是由于主减速器与传动轴的啮合所产生的。通过对齿轮修型调整主减速器与传动轴啮台齿的间隙,最终问题得以解决。
关键词:阶次分析 异音调査 齿轮噪声
1 引言
现今,中国全面建成小康社会, 经济飞速发展,生活水平显著提高,汽车也成为家家户户必备的生活工具,随着人们对物质要求的逐渐提高,消费者对汽车舒适性的要求将越来越高, 尤其是对汽:N VH(N o i s e 噪声、Vib ra t i o n振动、Hars hness振粗糙度) 性能的要求也逐年提高。
引起汽车异响的原因有很多, 因为一辆汽车是由数万个零部件组成的异常复杂的系统, 汽车在各种复杂的情况下运转,存在着零件的磨损、腐蚀、疲劳及变形零件的磨损, 使得它的尺寸、形状和表面质量发生了变化, 改变了零件原有的配合特性;零件的变形, 有可能使得零件产生弯曲、扭曲、挠曲等机械损伤, 进而受损零件在交变载荷的作用下,因材料的疲劳而产生破裂和折断, 造成汽车的各种异响。
2 现状评价
某新近开发的轻卡车型在4 、5g行驶至6 0-9 0 k m/h时, 在驾驶室内能明显听到“鸣鸣” 声从后桥处传来, 松开油门后异音会消失,反复加减速时该异音尤其明显。经主观评价后初步判断该异音来自于后桥主减速器处。经过对样车后桥主减速器的拆解, 并未发现主减速器处齿轮有磨损等异常表现,更换新的传动轴及主减速器后重新上路试车, 发现在相同工况下该异音仍然存在,说明该异音不是由于零部件故障所造成的。为摸清楚故障原因 , 安排了与之相关联的振动噪声测试。
3 现状测试
为把握现状, 在驾驶员右耳位置布置传声器,采集典型工况的噪声( 如图1 );在主减速器处布置一个传声器( 如图2 );在主减速器后桥鼻头处布置一个振动传感器( 如图3 ) 。结合异音发生的工况, 制定了4 个试验工况:4挡60km/h急加速至90km/h, 5挡6 0km / h急加速至9 0km/h,4挡7 5km /h匀速,5挡8 0km/h匀速
如图4 为5挡匀速8 0km /h时主驾右耳噪及主减速器振动频谱图, 图中振动及嗓声在3 4 0Hz 处均存在较大峰值, 该频率疑似为异音的来源。添加3 2 0-3 6 0Hz带阻滤波器回放噪声,异音明显减小, 可以确定异音频率在3 4 0Hz左右。
一对齿轮在啮合传动时, 由于存在齿轮啮合间隙,会产生啮合振动。变速箱一轴常啮合齿轮的转速定时,变速箱内的每一个齿轮的啮合频率是不变的。L设变速箱一轴常啮合齿轮的转速为n ,r/ mi n;齿数为变速箱速比;则齿轮的啮合频率为:
由于该车在5挡8 0 km / h时发动机转速约为27 0 0r /m hv主减速器主动端齿数为6,5 挡变速箱速比为0 . 7 7 9 。因此, 由式( 1) 计算得出主减速器的齿轮啮合频率f啮合=3 4 6Hz , 与:异音频率吻合,同祥, 在4挡勾速75km /h试验工況时,主驾右耳噪声及主减速器振动频谱图如图5 所示。图中可以看到在3 3 0H达右振动噪声有明显的峰值, 由于4挡7 5km /h 时发动机转速约为3 3 0 0r /mi n,主减速器主动端齿数为6,4挡变速箱为直接挡( 速比为1 ), 因此在该工况时主减速器的齿轮啮合频率,f齿轮=3 3 0Hz。由于在这两种工况下发现异音频率与主减速器的啮合频率相吻合, 因此可以判定行驶时异音来源。


两个匀速工况下出现的异常频率均与主减速器振动频率相一致, 说明驾驶室内听到的异音是由主减速器振动引起的结构声如图6 和图7 分別为4、5 挡匀速行驶时主驾右耳c ol or map图, 圈6在3 2 0Hz左右和图?在3 4 0Hz左右皆有条明显的轨迹线, 经回放确认为异音轨迹。
由于生減速器经拆装后检查并未发现有异常的磨损现象, 说明异音来自于主減速器的齿轮啮合而产生的噪声。齿轮噪声中包含有齿轮本体固有频率和啮合频率( 往往伴有上、下边频) 有关的两种成分。这两种成分中包含有高次谐波,通常到三次谐波。前者是由齿轮啮合冲击激发的齿轮本身的固有振动噪声, 这种噪声在无负载时尤为明显;后者产生的噪声为齿轮的加速度噪声。它是由于轮齿在齿轮峨合点产生很大的加速度,,从而辐射出噪声# 即由于齿面间存在有摩擦力,相对滑动速度在节点突然换向,导致齿面柯的相对摩擦力的方向突然改变, 从而产生了脉冲力。
节点处的脉冲力又称为“节线冲力”,其大小及持续时间与齿轮间的传递力、齿面间的摩擦系数以及相对滑动速度的大小有关;再加上轮齿的弹性变形、制造和安装误差等因素存在, 有可能形成“顶刃啮合”,即当被动轮齿距或基节太宁公称值时,将在被动轮齿顶发生顶刃啮合;而被动轮齿距或基节小于么v称值时,将在被动轮齿根发生顶刃啮合,以致产生“啮合冲力”,导致噪声产生' 这种啮合频率成分的噪声在齿轮噪声中的占比较大。
总之, 啮合频率产生的噪声主要与齿轮的转速、齿轮总的误差( 包括安装误差和制造误差) 以及齿轮加载后的变形有关。
为了进一步地分析该噪声是由主减速器与传动轴晒合时所产生的还是由于其他原因造成的,首先对试验数据进行阶次分析。
4 阶次分析
阶次分析是甩于分析旋转运动部件故障的重要方法,用角度间隔采样将非平稳信号转化为不受其影响的平稳信号, 并含阶次信息。在旋转和往复式机械中, 载荷的变动和运动部件的缺陷会引起振动, 并相应的有辐射噪声振动的形态与机械运动及静止部件的结构特性有关。研究旋转部件时,定义参考轴转频为基频( 1 阶), 其他轴或部件频率为参考轴频率的倍数, 称为阶次。阶次、频率以及转速之间的关系为:
阶次分析是一个将频谱及时间历程与旋转部件的R P M关联起来的X具, 提示振动与噪声机理。利用LM ST e s t 丄a b数采设备对主驾右耳噪声及主减速器鼻头处振动进行采样和分析,对采集到的信号进行数据处理后得到各组试验的瀑布图如图8 、图9 所示。4挡急加速工况瀑布图中表现出明显的阶次特征是2 、4 、6 阶,经分析2 、4 阶为发动机噪声 由于该车4挡变速箱速比为1,以发动机转速为基础1 / 1=1 阶是传动轴一阶旋转, 而传动轴与主减速器齿轮啮合主动端齿数为6齿, 因此1 x 6= 6 阶次是传动轴齿轮啮合阶次频率d 挡急加速X况瀑布图中表现的阶次特征为2、4、7 . 7P介, 同样2 、4 阶次为发动机本体噪声《由于该车5 挡速比为0 .779, 以发动机转速为基础1 /0 . 7 7 9=1 . 2 8 阶是传动轴一阶旋转, 而传动轴与主减速器齿轮啮合,主动端齿数为6 齿, 因此6*1 . 2 8= 7 . 7 阶次是传动轴齿轮啮合阶次频率,4 、5档主驾右耳噪声均表现出传动轴啮合阶次频率。由此,可确定异音来源于主减速器与传动轴啮合异常所引起的。
5 方案验证
由于对主减速器拆装后并未发现其齿轮有磨损缺齿等现象, 异音在加速过程中较明显是M 为输出力矩陡然增加, 而齿轮啮脊存在间隙, 此时爾轮间激励增大, 容易产生啸叫声9 通过对齿轮进行修形提高加工精度后安装至试验样车上> 生观感受异音基本消失。对试验数据进行数据分析( 如图1 0、1 1 ), 采用齿轮修形的方案提高齿轮加工精度。在对齿轮加工精度加以提高后,再通过阶次切片图能明显看到主减速器处振动減小,说明方案有效。
6 总结
本文通过阶次分析方法,推断出主减速器与传动轴的啦合和加速异音有着很强的相关性。结合拆装及试验结果, 分析出齿轮啮合间隙过大导致急加速时力矩増大引起齿轮同的激励增大而产生啸音。通过齿轮修形提高齿轮加工精度, 最终间题得以解决。
作者:杨剑 马红阳
作者单位:东风汽车股份有限公可
来源:轻型汽车技术

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来源:汽车NVH云讲堂
振动疲劳汽车材料传动NVH控制试验
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首次发布时间:2023-04-15
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吕老师
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