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17CrNiMo6减速机轴断裂分析

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摘   要:对减速机轴发生断裂的宏观形貌、扫描电镜的微观组织、夹杂物及化学成分进行了检测。结果发现,断轴组织内部存在焊接裂纹、夹渣及块状夹杂物等缺陷,这些缺陷形成微小裂纹源,使减速机轴在弯曲旋转作用力下发生疲劳断裂。

关键词:减速机轴; 焊接缺陷; 夹杂物

1  来样情况

某品牌减速机的材质为17CrNiMo6,直径规格Φ60mm。轴已使用约3年,在使用过程中发出较大的噪声,立刻停机检查并拆下此轴。同时换上同厂家的另一个新轴继续使用,新轴在使用几天后也断裂。原拆下的旧轴被安装上重新使用,使用约一周时间,发生断裂,将其轴进行综合分析,查找断裂原因。

2  断轴断口宏观分析

如图1(a)为断轴宏观形貌,轴的断裂处外面被一套圈固定,如图1(b)箭头所示。从断面宏观上观察,轴的裂纹源位于轴的边部,源的周围有明显发射区。断面上有明显的磨损痕迹和疲劳辉纹,为明显的高周低应力疲劳断裂。

为分析断裂原因,制定如下试验方案。首先取下断轴断面处外套,保留完整的轴的断面形貌,切取合适厚度的断面试样,用扫描电镜进行断口形貌分析;从图1(a)箭头所指处取样,进行化学成分分析、力学硬度分析和金相组织及夹杂物等微观分析,从轴的断面后部取Φ60mm的圆周样,做低倍缺陷分析。然后从观察完的断面的断裂源处,切取试样,进行断裂源处的微观组织和电镜能谱的分析。

图1 断轴形貌宏观图

3  结果分析

3.1电镜断口分析

取下外面套圈后,轴为锯齿轴。观察断口形貌,断面上有断裂源和发射区,且断面大部分已磨损,断裂源处已看不见源的形貌。轴断裂纹源处侧面呈蓝黑色,为明显受过高温迹象,源处试样边部有一小脆性断裂区,放大高倍观察,微观呈解理形貌,具有沿晶断裂特征,晶界上多处已有明显的微裂纹存在。发射区宏观观察发现有疲劳纹,高倍下组织为河流状解理形貌,有的地方混着韧窝存在。断口边部断裂的锯齿加工处未发现缺陷,如图2所示。

图2 断口的电镜观察图

3.2微观组织观察

取金相试样,对试样横截面组织进行观察,试样组织为回火马氏体[1],显微硬度测试(HV0.2)为462、485和468,回火脆性试验发现组织有明显回火脆性特征[2],如图3所示。非金属夹杂对力学性能、深加工性能影响显著,常见的非金属夹杂物有硫化物类、氧化物类、硅酸盐类和球状氧化物类4种,试样纵截面观察发现,试样有A类硫化物夹杂,D类氧化物夹杂和Ds类单颗粒大夹杂,Ds类夹杂直径22μm,如图4所示,级别如表1。

图3 断轴的组织图

图4 断轴中的夹杂物图片

表1 断轴的夹杂物级别评定

从轴的裂纹源处取横向和纵向试样,分别进行分析[3-4]。发现裂纹源处的纵向试样有裂纹出现,裂纹两侧组织明显不一样,一侧为回火马氏体,另一侧已变形,如图5(a)。纵向试样边部有很多微裂纹,且在微裂纹周围有氧化铁皮和大量的灰色质点,经电镜能谱分析,质点含有O、Si、Cr、Mn和Fe元素,为高温氧化物质点[5]。另外,对裂纹的分支裂纹进行能谱分析,除含O、Si、Cr、元素外,发现分支裂纹中有S元素,如图5所示[6]

图5  裂纹源处缺陷图

3.3力学性能测试

取试样,据标准GB/T230.1—2009进行洛氏硬度测试,结果HRC值为:59.6,59.7,59.7。由数据可见,轴的硬度值很稳定,符合图纸设计要求范围HRC:59~62。

3.4化学成分测试

取试样,进行断轴的化学成分测试,结果如表2所示,化学成分合格,均在标准规定范围之内。

表2 轴的化学成分    /%

3.5轴的低倍组织分析

在紧临断面附近,取Φ60mm的试样横截面,用低倍热酸侵蚀观察,发现轴无严重缺陷,只有少量疏松,评级为1级,如图6所示[7]


图6 低倍热浸蚀图

4  结论

综上所述:轴的断面裂纹源位于轴的边部,源的周围有明显发射区。断面上有明显的磨损痕迹和疲劳辉纹,断轴为高周低应力疲劳断裂。轴断裂原因如下:

1)轴的断裂源处发现众多微裂纹,裂纹周边有氧化铁皮和大量高温氧化物质点,为锻造缺陷,这是断裂的主要原因。

2)轴的组织有回火脆性特征,存在组织缺陷。

3)环境对轴有腐蚀作用。断裂源处的微裂纹间隙处有S元素存在。轴的使用是酸性和水的高温气压环境,使用环境中可能会形成酸根离子,对试样进行腐蚀。

4)轴的纯净度不好,有硫化物等夹杂,在一定程度上可能会加速裂纹的扩展。

总之,17CrNiMo6轴是高强度钢,具有很高的强度和耐磨性,对裂纹的敏感性较强。轴本身带有的微裂纹经过长时间使用后,可能会从微裂纹处开裂,形成裂纹源。同时组织的回火脆性特征会使开裂的裂纹迅速沿晶扩展。而潮湿环境的下,酸液沿晶界对组织进行腐蚀,会加速裂纹的扩展而断裂。轴源处轻微断裂后,轴在运转中轴心逐渐发生偏转,从而发生疲劳运转断裂。

作者:

田晔1;温娟2;郭素丽3

1.北京矿冶科技集团有限公司

2.首钢集团有限公司技术研究院检测中心

3.金环建设集团有限公司

参考文献:

[1]上海交通大学金相分析编写组.金相分析

[2]冶金工业部钢铁研究院.钢的金相图谱钢的宏观组织与缺陷

[3]钟群鹏,张峥,有移亮.失效学的理念与材料的疲劳断裂失效

[4]傅志强,潘宏伟,陈广志,等.40CrNiMo钢齿轮轴断裂原因分析

[5]邹龙江,张海涛,李春艳,等.42CrNiMo钢螺杆芯轴疲劳断裂失效分析

[6]王元春.线材粗轧减速机齿轮轴断裂失效分析

[7]孙祥元,芦斌刘,玉新.连铸硬线盘条质量异议分析


             



信息来源:今日减速机


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来源:材子笔记
疲劳断裂化学冶金焊接裂纹材料试验
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首次发布时间:2022-12-01
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