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强度、疲劳、刚度、放大倍数、皇帝的新装

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2年前浏览2500

皇帝的新装,好像无处不在。尽量少写非技术问题,以免再次被扣上“心里阴暗,言论反动”的帽子。谨以此文纪念辛勤付出、期盼已久的“十全十美”。


1、强度、疲劳

2020年有幸受邀参加了北京丰台举办的“增材制造全球创新应用大赛”,百忙之中指导刚参加工作不到半年的新人参赛。经过几轮快速优化设计和静力分析,拿出了一个怎么看都不那么“十全十美”的设计方案,如下图。


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虽然比赛题目要求疲劳考核,但我们航天总体人的强度分析水平较差,更别说疲劳分析。但是我们有丰富的刚度分析经验(很快就打脸,见后文)。于是,我制定的策略是仅进行静力分析,主结构进行等强度设计,连接区域加强。


随着优化结果逐渐成形,开始详细的参数化设计。参数化设计的好处如下图所示。上图中的模型在Pro/E中使用8个特征就完成了结构设计,再加上11个倒角特征,完成三维模型详细设计。

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具体设计思想如下:

1)上侧3个耳片参考飞机结构耳片强度设计方法,考虑耳片拉断、剪断两种失效形式,根据耳片内径、载荷,计算耳片外径;

2)力的三角形原理,上侧三耳片中间加横撑连接,尽可能消除下侧连接区域因弯矩引起的应力集中;

3)上侧左右两耳片比中间耳片传力路径少,因此,左右两耳片向下传力结构较宽;

4)下侧连接区域内侧根部加厚,同时孔两侧加筋;

5)设计重量减半。


设计想简单,设计的作品也很简洁,就这样一个作品竟然以68.742分,高出第二名5.386分,夺得金奖。这绝对是意料之外,因为,飞机主机所、航发等老牌强度、疲劳分析强势单位更应取得好成绩。但遗憾的是,我们的对手可能是偏增材制造工艺,而非主力设计师或CAE工程师。

虽然拿了金奖,但我感觉我们就像“皇帝的新装”的主角。我们自知在疲劳分析方面是小白,得奖只是一时侥幸。


2 刚度、放大倍数

2021年看到科工二院二部“空天防御杯”的信息,我组了2队年轻人参赛,后来变成4队了,但绝不是为了灌水。


比赛题目要求进行500~2000Hz的随机振动试验,考核减震效果,但要求作品带4kg负载的情况下轴向频率大于200Hz。


航天人最擅长的就是刚度分析与设计。针对该题目,作品带负载基频尽可能靠近200Hz,但略大于200Hz,且在500~2000Hz内没有模态,这样即可在500~2000Hz内有效减振。


在设计、分析、制造时间非常紧的情况下,我们按时提交了4个作品,半成品如下图。因为8月7日一早要去西昌,所以8月6日晚上给儿子过完生日又赶回单位给下面半成品拍了张照片。


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为了挤时间,我们将作品分成两部分:中间减振结构3D打印,上下法兰机加工后水切割,然后胶接。由于采用锥面设计,试验中即使脱胶,也不影响结构刚度和安全性。


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为了了解我们作品的性能,在提交作品前进行了低量级扫频、随机振动试验,有了试验结果,对比赛也就有了信心。


但是,要想赢,重量轻!没想到前几名作品的减振成绩相差1.5%以内。


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虽然比赛作品提交时间一再延迟近月余,但我们4个作品在没有进行热处理、赶时间准时交付的情况下,仍然拿了一个三等奖、一个优胜奖。


科工、科技两大航天集团各有3队进入前六名。

感觉不少单位、高校的增材制造与设计优化分析严重脱钩。


3 阻尼才是皇帝的新装

四边固支蜂窝板上安装有2个单机,如下图。

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上图模型的前10阶模态频率如下图。


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进行蜂窝板法向频响分析,采用振型叠加法,即模态法,模态临界阻尼系数取0.05,大单机4脚点放大倍数分析结果如下图。

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仅修改模态阻尼系数,一阶模态阻尼系数取0.05,二阶取0.003,三阶及以上取0.01,大单机4脚点放大倍数分析结果如下图。 

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振动试验与仿真对比,怎么比都可以,差200%都不是事。想通过仿真代替试验,节省成本,路还长着呢。


无知者无畏,如同穿着“新装”的皇帝,走起路来大摇大摆。


疲劳DfAM航天结构基础航空
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首次发布时间:2022-06-14
最近编辑:2年前
KongXH
博士 专注于有限元分析领域,联合创作...
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