与四型气瓶不同的是三型气瓶的的内胆采用的是铝合金内胆,如果按四型储氢气瓶铺层设计,会造成铺层过厚,因为在四型气瓶结构设计中,内胆由于是塑料,按不承担力进行计算,而三型储氢气瓶的内胆由于是铝合金,本身会承担力。
那么就开始今天的案例,气瓶公称工作压力35MPa,假设铝合金内胆壁厚6mm,屈服强度260MPa,抗拉强度310MPa,内胆直径400mm。
首先我们初步计算铝合金内胆的爆破压力是多少,我们依据GB/5099中
进行计算,计算铝合金内胆的爆破压力在10.8MPa,这就意味着纤维所承担的10.8MPa 将会由内胆承担。
对今天的纤维进行铺层设计,关于纤维壁厚的计算网上已经有好多公式,我就不在进行论述,计算出厚度大概是12mm左右(属于预估值,根据不同纤维和工艺会有所不同)
根据计算出的铺层厚度进行铺层,铺层结果如下,计算出mises应力最大处在封头过度处,具体应力为1495MPa(工作压力35MPa)。
这次铺层比较好,过渡处没有较多的出现应力过大的现象(之前这个位纤维层会很红)
根据Tsai—Wu theory理论,发现气瓶失效的位置在封头部位,之所以出现在这个位置,我之前的文章由写过,圆孔应力集中现象,感兴趣的伙伴可以看一下。